叶子是个眈眈 发表于 2019-1-23 23:08 不是每一个都这样吧
吴峰 发表于 2019-1-24 07:28 原材料有问题吧?
WLy 发表于 2019-1-24 12:04 颗粒油大不大
WLy 发表于 2019-1-24 12:08 缩短慢压射行程 高速提前 缩短压射延时 提高压室温服
对方正在输入 发表于 2019-1-24 12:19 压室温度大概提高在多少度?目前温度在180多度的样子……
WLy 发表于 2019-1-24 13:12 尽量减少压射延时就行了
低调的蚂蚁 发表于 2019-1-24 17:21 油或者料皮
z488695314 发表于 2019-1-24 22:06 测量下浇口温度
星星之火 发表于 2019-1-24 21:55 把渣除干净点!
对方正在输入 发表于 2019-1-24 13:30 我们没得压射延时
谁沉浮了永恒 发表于 2019-1-25 17:54 锤头漏水,导致的冷激层。
曲新宝 发表于 2019-1-25 17:09 交口有点厚,把压射位置往前调一点,压室温度提高一点,
houguoqiang 发表于 2019-1-25 17:50 流道短了,把分流锥换个高点的,
对方正在输入 发表于 2019-1-24 11:58 请说明有啥问题?成分还是别的有影响?
对方正在输入 发表于 2019-1-24 21:36 从外观来看,浇口分层了,没有看到有油的痕迹啊 至于料皮是从哪儿产生的呢? ...
低调的蚂蚁 发表于 2019-1-26 12:07 冲头间隙大产生的料皮
对方正在输入 发表于 2019-1-26 12:08 冲头回位的时候没看到有铝皮
13816061528 发表于 2019-1-27 09:37 你提供的信息量太少。
星星之火 发表于 2019-1-29 11:52 要么温度提高,要么速度提高!浇口小也可以改浇口。浇口位置冷却是非常快的,而型腔金属液增压压力必须通过 ...
十五的月亮 发表于 2019-2-12 19:51 我是做铝合金缸体的,不知道你这个是什么原因
对方正在输入 发表于 2019-1-31 17:58 浇口控制在6.5mm左右