李永杰 发表于 2016-12-5 16:17 你把进料口躲开抽芯就能避免了
8808 发表于 2016-12-5 16:29 斜度大一点怎么看
朱建清 发表于 2016-12-5 16:45 进浇口加厚点,镶针的硬度提高点。
压铸 发表于 2016-12-5 17:05 型芯材质和热处理符合要求吗?
压铸小生 发表于 2016-12-5 17:32 后面重新买过芯子氮化也不行
朱建清 发表于 2016-12-5 17:47 你现在小针位置进浇厚度是多少?
号角 发表于 2016-12-5 17:56 滑块与斜导柱不配
号角 发表于 2016-12-5 18:19 滑块有间隙吗?
号角 发表于 2016-12-5 18:42 弄点色拉油涂涂看
号角 发表于 2016-12-5 18:45 壁厚是多少,看你产品好像没压好嘛
号角 发表于 2016-12-5 18:50 慢速会不会
压铸小生 发表于 2016-12-5 18:59 一样会
号角 发表于 2016-12-5 19:05 打光来,再用色拉油涂,慢压不要吹水做十几模再上快压看看
号角 发表于 2016-12-5 19:11 还有就是跟你模具可能有关系,是否开模的时候产品有跟出,是否复位顶杆过长, ...
压铸小生 发表于 2016-12-5 17:54 小流到1.6mm
戴洪超 发表于 2016-12-5 19:26 从图上看到不止一处有拉,冲头油过量产品发黑发花。
朱建清 发表于 2016-12-5 19:24 再加1mm试试
压铸小生 发表于 2016-12-5 19:30 加大1mm后续不好搞还不清楚有用没 有把握吗兄弟 应该不行就要烧焊堵
朱建清 发表于 2016-12-5 19:34 首先要确定你的镶针硬度不低于50度,加厚后效果肯定好很多,但不能100%消除,再就是压铸工艺的问题。 ...
压铸小生 发表于 2016-12-5 19:36 氮化后应该不低于50
朱建清 发表于 2016-12-5 19:41 氮气只是表面,我要求的是内部硬度。
压铸小生 发表于 2016-12-5 19:44 那个就不清楚但是问题来了试模也是哪根针
朱建清 发表于 2016-12-5 19:52 可能你回火时镶针没有拆出来,导致镶针硬度低了。
人间仙进 发表于 2016-12-5 19:54 这种直通的浇口是很容易冲模具的,把辅浇道缩小,使浇口到辅浇道有个缓冲,这样就不容易冲模具。 ...
刘永明 发表于 2016-12-5 21:31 使用好点的脱模剂多喷水试下。
达达压铸 发表于 2016-12-6 12:05 进料口加宽,正对镶针处做分流岛,避免铝料对冲镶针
压铸小生 发表于 2016-12-6 22:23 换的新针也是那样
朱建清 发表于 2016-12-6 23:15 你换的是顶针磨的吧?顶针表面很硬,但把表面磨小后就不高了,要不你拿去检测一下产品位的硬度。 ...
压铸小生 发表于 2016-12-6 23:33 针买回来是要磨的要不 不合适
缘分天空 发表于 2016-12-6 20:41 搞定了没有。没有搞定的化给你一个建议,把芯子拿去热处理一下,然后用1500的油石油光,压力调整,冷却延迟 ...
朱建清 发表于 2016-12-6 23:48 镶针内部的硬度没有50度以上对面不适合开浇口。
欧马李 发表于 2016-12-6 08:03 热蚀,局部温度偏高,引起冲塌,小型芯是否可以尝试做点冷却
15509107001 发表于 2016-12-6 07:19 一般都是模温影响的,检查该区域的温度,重点喷涂,或者打开冷却水。不行的话就用被覆机加强型芯硬度。我们 ...
刘森林 发表于 2016-12-5 20:58 这种情况只能多喷水,或者避开芯子进料。
压铸小生 发表于 2016-12-6 23:55 被敷挤?
15509107001 发表于 2016-12-7 11:35 是一种设备在型芯表面形成一种微小的颗粒
nobut 发表于 2016-12-8 21:58 这模具开的不技模才怪,有没有考虑过压铸工艺啊
Jasonli 发表于 2016-12-7 23:36 典型的水口对冲发热引起的拉模,如果之前没有,你就要检查一下你设定的高速起点跟速度是不是一样,这种一般 ...
Jasonli 发表于 2016-12-10 19:43 型芯针内加点冷系统,披覆就是针的表面放电镀一层披覆,一般的模具厂压铸厂内都有披覆机 ...
压铸 发表于 2016-12-12 08:24 可能是此处模温太高了。芯子磨小更难冷却,增加喷涂试一下。
121 发表于 2016-12-14 21:49 进料改下 针镀个陶瓷
Alpha 发表于 2016-12-15 02:45 你确定拉伤位是喷涂死角? 你再看看。
压铸小生 发表于 2016-12-15 04:33 肯定确定啊因为哪里一个洞抽进去了
刘峰 发表于 2016-12-15 15:09 第一斜度尽可能加大,保证脱模顺畅,进料加缓冲让冲到冲到抽芯力减小,第二,抽芯表面做淡化,或涂层。 ...
压铸初学者 发表于 2016-12-15 16:55 镶针加硬,加冷却,进料口两方向都倒圆角
压铸小生 发表于 2016-12-15 18:42 冷却不好加
压铸小生 发表于 2016-12-5 15:55 有知道原因的朋友吗 帮帮忙