中铸大学

标题: 产品有气孔,求高手指点 [打印本页]

作者: 张永    时间: 2019-11-12 08:15
标题: 产品有气孔,求高手指点
产品汽缸体,气压要求12公斤以上,变速箱周边空滤系统缸体,内腔割两个槽,图2有缩孔或者气孔,图3还可以,求高手指点模具怎样更改为好!









作者: 张永    时间: 2019-11-12 08:16
哦,不好意思,图3严重,图2还可以……

作者: 最美不过下雨天    时间: 2019-11-12 09:09
你这个加工的太多了,个人认为产品结构不优化,气孔问题较难解决。

作者: 张永    时间: 2019-11-12 09:25
没办法,客户要求,其他部位都没问题,就图3割槽后有缩孔或者气孔

作者: 逛逛    时间: 2019-11-12 09:59
车削太多了

作者: 张永    时间: 2019-11-12 10:10
我们考虑过安装镶件是没有问题的,但是成本高,不能做全自动,效率低……目前合格率92-95%之间,质量部不接受,要求达到97以上

作者: hujulong    时间: 2019-11-12 11:20
有90以上都不错了

作者: 彭小捃    时间: 2019-11-12 11:21
质量部不是小妹妹吗?盘她就过了

作者: 个人求职    时间: 2019-11-12 11:47
考虑下换台机器生产下,你这个是多大设备

作者: 13816061528    时间: 2019-11-12 12:56
张永 发表于 2019-11-12 10:10
我们考虑过安装镶件是没有问题的,但是成本高,不能做全自动,效率低……目前合格率92-95%之间,质量部不接 ...

孔是多大的,能不能加个环形溢流槽(并加排气)。

作者: houguoqiang    时间: 2019-11-12 14:50
最佳改善就是压射力增大压缩气孔压缩到看不出来,调设备压力

作者: 赵振    时间: 2019-11-12 23:07
估计你开的渣包位置和流道的入料面积有问题,壁厚件不能高速度打的,增压要大点才能保证沙孔!

作者: 15862468019    时间: 2019-11-13 15:01
在中心位置加个小渣包排气效果要好点。

作者: 小波波    时间: 2019-11-13 16:05
浇口,中间两边分最好45度方向分开,两路向中间打比较好,类似我们做过

作者: 张永    时间: 2019-11-13 18:52
彭小捃 发表于 2019-11-12 11:21
质量部不是小妹妹吗?盘她就过了

彭总,跟质量部那些13难受也难说,,别人做60%多合格率,不说,自己做,这样那样的……

作者: 张永    时间: 2019-11-13 18:53
目前,我考虑过,也思考过,我的压铸工艺是没有问题,只考虑一下模具排气系统,更改一下


作者: 张永    时间: 2019-11-13 18:54
谢谢各位朋友的支持

作者: Zjm    时间: 2019-11-13 20:13
加工余量多少,浇口厚度、宽度及冲头、二快速度都没讲请楚,没法具体分析。

作者: 于儿    时间: 2019-11-13 21:23
采用挤压销,会抽真空技术


作者: sy99999    时间: 2019-11-14 03:04
进浇有问题,开中心排气。

作者: liuxx560    时间: 2019-11-14 08:11
你这产品我模具开好试了几次已经放弃了

作者: liuxx560    时间: 2019-11-14 08:19
你这产品设计和我那如出一辙,应该改为一出一

作者: 张伟    时间: 2019-11-14 09:30
把两股浇道角度再改大点,让铝液直冲产品顶部,解决图2。图3为收缩孔,定模型芯内加点冷

作者: 张伟    时间: 2019-11-14 09:32
另外算下内浇口截面积,内浇口速度过快也容易导致气孔产生

作者: 牛瑞龙    时间: 2019-11-14 09:35
产品上可以加渣包或加排气板

作者: 彭超芷    时间: 2019-11-14 20:31
料柄改为直上直下的,模具上模进料口外磨出一个反射料R。

作者: 木木君    时间: 2019-11-16 12:22
大缩孔,加挤压销吧,

作者: 彭小捃    时间: 2019-11-18 19:34
张永 发表于 2019-11-13 18:52
彭总,跟质量部那些13难受也难说,,别人做60%多合格率,不说,自己做,这样那样的……
...

你没有把质量部的小妹妹整到位啊,所以挑刺

作者: 张永    时间: 2019-11-19 11:07
彭小捃 发表于 2019-11-18 19:34
你没有把质量部的小妹妹整到位啊,所以挑刺

彭总太聪明了,鼓掌

作者: 王仁勇    时间: 2019-11-22 10:54
张永 发表于 2019-11-19 11:07
彭总太聪明了,鼓掌

质量部的小妹些懂个鸡吧!这产品达到百分之九十已经不错了!

作者: 张永    时间: 2019-11-22 14:51
王仁勇 发表于 2019-11-22 10:54
质量部的小妹些懂个鸡吧!这产品达到百分之九十已经不错了!

没办法,模具再改一下,优化排气系统看看

作者: 18602539311    时间: 2019-11-22 15:11
定模型芯和局部加压对接点在3号槽位置,局部加压启动时间稍早一点,压的深一点,浇口加厚,速度放慢,增压压力加大

作者: CATIA-Newbie    时间: 2019-11-23 09:50
不设计局部挤压了吗?

作者: 朱召良    时间: 2019-12-1 04:18
赵振 发表于 2019-11-12 23:07
估计你开的渣包位置和流道的入料面积有问题,壁厚件不能高速度打的,增压要大点才能保证沙孔!
...

说的对

作者: chen13580    时间: 2019-12-2 10:05
用充氧压铸

作者: John    时间: 2020-1-7 10:12
把剩余的两股浇道打通 你们模具设计预留的方案 2股不成搞4股。中心孔位置排气困难 图中缺陷主要是气孔 考虑镶件排气。

作者: 铝试不爽    时间: 2020-1-7 18:17
压实销用好即可解决问题
压的作用力需要直接在有孔的位置或紧挨着
作者: Wilson2017    时间: 2020-2-24 19:21
把挤压杆截短,油缸加行程,意思就是增加挤压整体的量,好用。

作者: yhx7403    时间: 2020-10-28 19:37
挤压销太小了,把定模部位做挤压成型,效果会更好

作者: 剑邑之锋    时间: 2020-11-3 08:12
第三张图已提示你了

作者: 挑山工    时间: 2020-11-4 11:42
张永 发表于 2019-11-12 09:25
没办法,客户要求,其他部位都没问题,就图3割槽后有缩孔或者气孔

压射时间加长,增压加大。试试





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