caozhaoyang1983 发表于 2016-12-26 08:12 热式机,锌合金?你分析的有一定道理的,材料疲劳强度下降,变形量增加引起飞边;另一方面,模芯至少要双平 ...
Brave 发表于 2016-12-26 08:27 单独模架 而且你说的那些都有试了
懿予 发表于 2016-12-26 08:46 动、定模芯的平面度是好多,配模情况怎么样
Brave 发表于 2016-12-26 08:58 红油印下去芯子完全吻合 就是上去机台上打就不灵了
懿予 发表于 2016-12-26 09:13 那就是模具没问题,问题出在设备或者工艺,设备检查下动定模板的平行度,工艺看看速度和铸造压力 ...
龙飞凤舞 发表于 2016-12-26 09:18 只要模具配好了,机器锁模力行,压射压力不要太大,就是再垃圾的铁都不会有飞边,这些是实战经验,不懂什么 ...
Brave 发表于 2016-12-26 09:22 你这样说可以理解 但是关键是其他模都不会就这套会这样 而且是第二套这样了 机器关系应该不大 ...
懿予 发表于 2016-12-26 10:17 产生飞边就是有间隙嘛,模具你也说没问题,机器也说关系不大,那就只要工艺了,难道还有其他问题,奇了 ...
Brave 发表于 2016-12-26 10:30 我觉得还是模具硬度出了问题工艺一直没变
元兴77 发表于 2016-12-26 11:07 可能是由于母模厚太薄(喷嘴有一片空的造成母模变形)
Brave 发表于 2016-12-26 12:03 你是说浇口厚薄不均还是什么?
山风 发表于 2016-12-26 15:06 模胚够不够厚,有无加撑头
朱建清 发表于 2016-12-26 22:02 这是第二套了,如果有第三套的话,我建议你开一出一,别问为什么。
Brave 发表于 2016-12-26 23:00 一出一 那肯定不行 那还不如 不做了 加功费都不够
朱建清 发表于 2016-12-26 23:11 那你换个大一点的机台试试。如果按现在的模式再开第三套,那结果肯定跟第一,二套没什么区别。 ...
邵一天 发表于 2016-12-27 00:48 模具中间温度高,有毛刺不及时处理把模具压陷了。要先解决中间温度问题。刚开始没毛刺,模具升温后产品开始 ...
Brave 发表于 2016-12-27 08:53 200T够大了吗 ?现在在130 -160也是一个样哦
Brave 发表于 2016-12-26 09:30 这个不一定 只是你还没遇到而已 只求外观件的产品自然要求不高 压力也小所以这种问题肯定出得少 新模开 ...
Brave 发表于 2016-12-27 09:36 目前是刚开始生产就有毛刺了 不是生产热了才有
朱建清 发表于 2016-12-27 13:09 第一次听说过热疲劳度会降低模板的硬度。不妨楼主去测试一下模板的硬度到底是多少度?跟你要求的相差多少? ...
日月明 发表于 2016-12-28 21:54 沙包排气有多深?