中铸大学

标题: 两螺纹孔漏气(两孔相距较近,加工攻牙后直接串气) [打印本页]

作者: 懿予    时间: 2016-11-9 14:10
标题: 两螺纹孔漏气(两孔相距较近,加工攻牙后直接串气)
两螺纹孔漏气(两孔相距较近,加工攻牙后直接串气),这种结构怎么各位解决漏气有什么好的办法没有



作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-9 14:31
螺钉上下两面的结构来两张图片看下。浸渗有没有试下?
作者: 懿予    时间: 2016-11-9 14:35
caozhaoyang1983 发表于 2016-11-9 14:31
螺钉上下两面的结构来两张图片看下。浸渗有没有试下?

就是要减少浸渗,提高产品一次合格率
作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-9 14:38
懿予 发表于 2016-11-9 14:35
就是要减少浸渗,提高产品一次合格率

现在报废率多少?上图。
作者: 13816061528    时间: 2016-11-9 14:39
解决漏气要先从浇注溢流排气系统、冷却系统、型芯尺寸、喷涂吹气操作和工艺(压铸、熔化)等方面进行调查。
作者: 北京东南    时间: 2016-11-9 14:58
压铸 发表于 2016-11-9 14:39
解决漏气要先从浇注溢流排气系统、冷却系统、型芯尺寸、喷涂吹气操作和工艺(压铸、熔化)等方面进行调查。 ...

如果是收缩气泡导致的漏气,建议尝试一下高压点冷。效果应会很明显!

作者: 懿予    时间: 2016-11-9 15:06
北京东南 发表于 2016-11-9 14:58
如果是收缩气泡导致的漏气,建议尝试一下高压点冷。效果应会很明显!

这个产品350T,公司没有配备点冷机
作者: 懿予    时间: 2016-11-9 15:06
caozhaoyang1983 发表于 2016-11-9 14:38
现在报废率多少?上图。

漏气率90%
作者: 懿予    时间: 2016-11-9 15:09
压铸 发表于 2016-11-9 14:39
解决漏气要先从浇注溢流排气系统、冷却系统、型芯尺寸、喷涂吹气操作和工艺(压铸、熔化)等方面进行调查。 ...

浇注系统基本调整很多次了,型芯预铸尺寸也到极限了,喷涂,吹气都没问题,从普通工艺上是没办法了,产品结构这个样子要么挤压,要么高压点冷
作者: 13816061528    时间: 2016-11-9 15:24
懿予 发表于 2016-11-9 15:09
浇注系统基本调整很多次了,型芯预铸尺寸也到极限了,喷涂,吹气都没问题,从普通工艺上是没办法了,产品 ...

浇口位置、流向(与溢流、排气对应)、厚度等?漏气部位离浇口距离?

作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-9 15:31
楼主缩孔的这里壁厚有多少啊?
作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-9 15:40
北京东南 发表于 2016-11-9 14:58
如果是收缩气泡导致的漏气,建议尝试一下高压点冷。效果应会很明显!

高压点冷对于型芯直径有什么要求么?

作者: 刘森林    时间: 2016-11-9 15:44
请问可以使用镶件吗?如果可以使用一个孔位可以放镶件这样串气的几率就小好多了

作者: 潜水    时间: 2016-11-9 15:54
你这不能做成型针吗?

作者: 元兴77    时间: 2016-11-9 15:57
螺丝孔的抽心直径加大,加长

作者: 懿予    时间: 2016-11-9 16:09
元兴77 发表于 2016-11-9 15:57
螺丝孔的抽心直径加大,加长

已经到了极限
作者: 模具胡    时间: 2016-11-9 16:18
挤压攻丝

作者: 唐明忠    时间: 2016-11-9 16:19
这种设计,压铸工艺基本没辙。做局部点冷。如果可以做局部挤压,那效果会很好

作者: 压铸海哥    时间: 2016-11-9 16:21
做镶针出孔,会增加良品,调试压铸工艺。

作者: 13426980678    时间: 2016-11-9 17:49
可采用挤压销工艺解决。

作者: yangy11    时间: 2016-11-9 18:15
螺纹孔型芯有条件的话做水冷应该会有一定效果,最好还是改局部挤压效果更好

作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-9 18:25
一个螺纹孔都需要做局部挤压,说出去不让人笑掉大牙?!!

作者: wenglei1234    时间: 2016-11-9 18:41
你可以把一个销子搞短点或者直接打掉一个销子试一下;不要阻碍铝水的流动;测一下这里模具的温度;高速打快点试一下!

作者: 懿予    时间: 2016-11-9 19:35
caozhaoyang1983 发表于 2016-11-9 15:31
楼主缩孔的这里壁厚有多少啊?

两孔之间壁厚6mm

作者: 懿予    时间: 2016-11-9 19:37
yangy11 发表于 2016-11-9 18:15
螺纹孔型芯有条件的话做水冷应该会有一定效果,最好还是改局部挤压效果更好
...

M8的孔型芯做普通水太困难了,高压点冷又没有机器

作者: 懿予    时间: 2016-11-9 19:38
明天会更好 发表于 2016-11-9 16:21
做镶针出孔,会增加良品,调试压铸工艺。

镶针孔就是割镶件出孔哇??

作者: 懿予    时间: 2016-11-9 19:39
13426980678 发表于 2016-11-9 17:49
可采用挤压销工艺解决。

挤压确实有效果,与冷却相比效率低

作者: yangy11    时间: 2016-11-9 19:59
懿予 发表于 2016-11-9 19:37
M8的孔型芯做普通水太困难了,高压点冷又没有机器

左侧M8螺纹型芯截短到螺纹头部上面一点试试看,减少对铝液的阻挡,加强压力能传递可能有作用。但缩孔位置跟着上移的话这方法就不行了

作者: ljtwly    时间: 2016-11-9 20:05
镶针用硬度高的!变形就换!必须做出预孔!否则厚壁产生缩孔!

作者: wang    时间: 2016-11-9 20:18
镶针做成球头,漏气位置重点喷涂,时间加长几秒,镶针磨排气,有条件在镶针处抽真空。

作者: 鹏哥    时间: 2016-11-9 21:09
问题分析:1.从流道入水和排气人手。2.机台工艺调整,增压,料柄厚度等都有关系。3.熔炼工艺精炼除气。4.一定要做成形孔。
以上不和能否帮到你。

作者: 邓映军    时间: 2016-11-9 21:09
乳沟空间允许,可以考虑做一个带螺纹底孔的嵌件,生产时将其放入,可以坚决此处厚壁缩松缺席!

作者: 刘承志    时间: 2016-11-9 21:27
你说了很多的困难条件、但也认可了很多条件!说明你是明白的但也又不想花钱!你自己凉拌吧!再说了你也没说测试的媒介是什么呀?压力多少呀?是否还需测泄漏量啊!

作者: 王小存    时间: 2016-11-9 21:45
能否考虑用挤压丝锥攻内螺纹,供参考。

作者: 何志刚    时间: 2016-11-9 22:06
从图片来看,改浇口,加排气效果不大,两螺纹孔在中间部位。有条件增加细心冷却比较有效,其次二次挤也是可以的。

作者: qqjyiz12    时间: 2016-11-9 22:07
楼主发张带没敲浇口、料柄、渣包的照片看看

作者: 朱建清    时间: 2016-11-9 23:13
由于没看到产品和模具的全貌,不好妄加指点。但可肯定冷却和镶针大小是解决不了问题,只有从入料口的位置、方向或是真空压铸,才能解决问题。

作者: 髦哥008    时间: 2016-11-9 23:59
底孔出多大,多深,加工又是怎样?

作者: 13626983636    时间: 2016-11-10 07:16
来个产品的全照吧,只看局部不好评论。可以改用自攻钉吗?

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:32
13626983636 发表于 2016-11-10 07:16
来个产品的全照吧,只看局部不好评论。可以改用自攻钉吗?

直攻丝孔吗?

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:33
髦哥008 发表于 2016-11-9 23:59
底孔出多大,多深,加工又是怎样?

加工没问题,预铸直接和深度都到极限了,就是两旁的组织疏松串气

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:35
王小存 发表于 2016-11-9 21:45
能否考虑用挤压丝锥攻内螺纹,供参考。

挤压丝锥用起来怎么样?有没有用过的经验,怎么进行过程控制

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:35
何志刚 发表于 2016-11-9 22:06
从图片来看,改浇口,加排气效果不大,两螺纹孔在中间部位。有条件增加细心冷却比较有效,其次二次挤也是可 ...

目前考虑细心冷却或者挤压或者采用挤压丝锥加工

作者: 髦哥008    时间: 2016-11-10 08:38
懿予 发表于 2016-11-10 08:33
加工没问题,预铸直接和深度都到极限了,就是两旁的组织疏松串气

能发个带渣包水口的图片吗?

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:38
刘承志 发表于 2016-11-9 21:27
你说了很多的困难条件、但也认可了很多条件!说明你是明白的但也又不想花钱!你自己凉拌吧!再说了你也没说 ...

确实成本不支持你采用高端细心冷却机啊,测试压力见图片,技术要求


作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:39
邓映军 发表于 2016-11-9 21:09
乳沟空间允许,可以考虑做一个带螺纹底孔的嵌件,生产时将其放入,可以坚决此处厚壁缩松缺席!
...

这个想法好,看齐装配关系进行调整

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:40
鹏哥 发表于 2016-11-9 21:09
问题分析:1.从流道入水和排气人手。2.机台工艺调整,增压,料柄厚度等都有关系。3.熔炼工艺精炼除气。4.一 ...

工艺上面和改模已经尝试了千百遍,已经无力回天l

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:40
wang 发表于 2016-11-9 20:18
镶针做成球头,漏气位置重点喷涂,时间加长几秒,镶针磨排气,有条件在镶针处抽真空。
...

抽真空成本有点不支持了

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 08:41
ljtwly 发表于 2016-11-9 20:05
镶针用硬度高的!变形就换!必须做出预孔!否则厚壁产生缩孔!

做了预铸孔,而且预铸到极限了,加工余量极其小

作者: 王小存    时间: 2016-11-10 09:22
懿予 发表于 2016-11-10 08:35
挤压丝锥用起来怎么样?有没有用过的经验,怎么进行过程控制

螺纹挤压成型,没有切削,螺纹面非常致密,螺纹底孔要做大,原理跟搓丝是一样的,具体你百杜一下。

作者: 王小存    时间: 2016-11-10 09:33
懿予 发表于 2016-11-10 08:35
挤压丝锥用起来怎么样?有没有用过的经验,怎么进行过程控制

内螺纹用挤压丝锥成形,没有切削,表面质地非常紧密光滑,原理跟搓丝是一样的,不过螺纹底孔需要加大,详细请百杜一下。

作者: 專業壓鑄20年    时间: 2016-11-10 09:48
模具有否成形底孔?壓洩壓力多少?

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 09:52
试漏压力40kpa,预铸了底孔,φ6,底部球头
作者: xjc19870608    时间: 2016-11-10 10:44
1.孔做成鑲針成型
2.調整產品局部肉厚
3.調整產品壁厚
4.客戶是否接收產品裝牙套
5.產品排氣及參數調整

作者: 13816061528    时间: 2016-11-10 11:02
懿予 发表于 2016-11-10 09:52
试漏压力40kpa,预铸了底孔,φ6,底部球头

底部做成平头,再倒点圆角。采用好的材质和表面处理,型芯上不能有粘铝。。

作者: wang    时间: 2016-11-10 12:27
懿予 发表于 2016-11-10 08:40
抽真空成本有点不支持了

可以自己做一个真空发生器,不贵

作者: 一生誓言    时间: 2016-11-10 13:36
刘承志 发表于 2016-11-9 21:27
你说了很多的困难条件、但也认可了很多条件!说明你是明白的但也又不想花钱!你自己凉拌吧!再说了你也没说 ...

有点挖坑的嫌疑……

作者: 一生誓言    时间: 2016-11-10 13:38
刘承志 发表于 2016-11-9 21:27
你说了很多的困难条件、但也认可了很多条件!说明你是明白的但也又不想花钱!你自己凉拌吧!再说了你也没说 ...

我说的是发这问题的版主

作者: 袁超    时间: 2016-11-10 18:39
作螺纹底孔。  选用挤压丝锥

作者: 随风而去    时间: 2016-11-10 19:42
用挤压丝锥加工

作者: 刘承志    时间: 2016-11-10 20:44
懿予 发表于 2016-11-10 08:38
确实成本不支持你采用高端细心冷却机啊,测试压力见图片,技术要求

确实、这么小的压力测试根本就不用使用呀!

作者: 刘承志    时间: 2016-11-10 20:45
懿予 发表于 2016-11-10 08:38
确实成本不支持你采用高端细心冷却机啊,测试压力见图片,技术要求

这个跟细不细心冷却没关系


作者: 刘承志    时间: 2016-11-10 20:47
懿予 发表于 2016-11-10 08:38
确实成本不支持你采用高端细心冷却机啊,测试压力见图片,技术要求

你的是0.04公斤

作者: 只有泪两行    时间: 2016-11-10 22:29
成品可以浸渗,砂孔太大,效果也不咋样,关键还在压铸上改善

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-11-14 16:41
真空+局部挤压可解决

作者: 懿予    时间: 2016-11-14 16:45
bccfnumqj 发表于 2016-11-14 16:41
真空+局部挤压可解决

成本高啊,另外你们有没有搞过类似产品的

作者: 204wy    时间: 2017-2-3 17:25
1,挤压攻丝,类似的问题我们就这样处理过,习惯明显。
2,加真空,成本上不会增加多少?比你大量去浸渗便宜多了。

作者: 懿予    时间: 2017-2-4 14:25
204wy 发表于 2017-2-3 17:25
1,挤压攻丝,类似的问题我们就这样处理过,习惯明显。
2,加真空,成本上不会增加多少?比你大量去浸渗便宜 ...

对的,谢谢大哥的指点
作者: 陶善伍    时间: 2017-2-6 15:38
可以试试取消螺纹底孔,让缩孔偏移


作者: Jack.jiwei    时间: 2017-2-6 15:53
加工余量多大?

作者: 远志太子参    时间: 2018-10-7 00:18
①使用挤压丝锥②实在不行,浸渗

作者: 肖焱林    时间: 2018-10-7 22:41
只有做高压点冷或者挤压销才能有效解决问题





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