中铸大学

标题: 求大神指教,这模具怎么改?按最后两图的方式进料可行吗? [打印本页]

作者: 174504639    时间: 2016-11-19 22:40
标题: 求大神指教,这模具怎么改?按最后两图的方式进料可行吗?
产品加工后有50%的废品,气孔缩孔。而且孔位置基本上都是在沿进料口方向产品高度的一半位置(最后一图黑色位置)。冲头OD50,产品重52克,高54MM,壁厚3.2MM,直径33






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作者: 2414625349    时间: 2016-11-19 22:53
从排气方面调整

作者: 邹华松    时间: 2016-11-19 22:57
内孔加工后?可否减少加工量?径高比是大一点不太好弄。进料口方向内收一点,进料应该阶梯分型高一点就好了。

作者: 18523077330    时间: 2016-11-19 22:57
又是浇筑系统的问题

作者: 174504639    时间: 2016-11-19 23:54
邹华松 发表于 2016-11-19 22:57
内孔加工后?可否减少加工量?径高比是大一点不太好弄。进料口方向内收一点,进料应该阶梯分型高一点就好了 ...

外圆0.5的加工余量。

作者: 174504639    时间: 2016-11-19 23:56
邹华松 发表于 2016-11-19 22:57
内孔加工后?可否减少加工量?径高比是大一点不太好弄。进料口方向内收一点,进料应该阶梯分型高一点就好了 ...

收敛?我还想建议模具部改成扇形呢

作者: 压铸小生    时间: 2016-11-20 00:30
在排气  调机上改进

作者: 模具胡    时间: 2016-11-20 03:16
分型面上模低于模框,模框上没铣排气,气往哪里走。

作者: 邹华松    时间: 2016-11-20 07:17
174504639 发表于 2016-11-19 23:56
收敛?我还想建议模具部改成扇形呢

加宽是肯定不行的。不用试。

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 08:05
压铸小生 发表于 2016-11-20 00:30
在排气  调机上改进

排气加了,没什么效果。调机已经是最优化了。

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 08:10
邹华松 发表于 2016-11-20 07:17
加宽是肯定不行的。不用试。

这样该不行吗?


作者: 174504639    时间: 2016-11-20 08:11
模具胡 发表于 2016-11-20 03:16
分型面上模低于模框,模框上没铣排气,气往哪里走。

没有低于模框

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 08:23
邹华松 发表于 2016-11-20 07:17
加宽是肯定不行的。不用试。

之前有九成的不良率,后面把内浇口加厚了点不良率五成

作者: 元兴77    时间: 2016-11-20 08:30
深槽的,进浇口一般都是抬高进浇,以便更好更顺进浇,如附图,还有一点是充填率。


作者: 提高工艺出品率    时间: 2016-11-20 08:35
建议采用切向浇口,环形渣包;浇口偏厚一点。现分型面排气槽过早阻塞了。
作者: 宁波鸿富    时间: 2016-11-20 08:54
楼主,1⃣️加压力2⃣️渣包排气增多!3⃣️如有可能减少加工量,越少越好!其他没什么用的!本厂刚刚碰到!这样不良品可以减少到5%内!

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 09:02
宁波鸿富 发表于 2016-11-20 08:54
楼主,1⃣️加压力2⃣️渣包排气增多!3⃣️如有可能减少加工量,越少越好!其他没什么用的!本厂刚刚碰到 ...

加压力试过,不行。搞了几天都想从调机这块解决都不行,现在只有把希望放在改模具上了

作者: 朱建清    时间: 2016-11-20 09:06
这种由一条主流道前进然后再分叉的浇铸系统,它对产品的品质是很难保证。溶液汇合处一定要增加排气槽及排气。进浇口宽度可能是小了点,加宽后注意流向尽量往上走,注意水口的去除,可以模仿14楼的进浇模式,既好去水口又利于溶液流动,对模具的冲蚀也有很好的保护。

作者: 唐明忠    时间: 2016-11-20 09:12
这浇口,做好才怪,直接撞墙。怎么不用切向浇口

作者: 15251915129    时间: 2016-11-20 09:20
174504639 发表于 2016-11-20 08:23
之前有九成的不良率,后面把内浇口加厚了点不良率五成

你要改变分模方向,把交口向产品中心移动至加个螺纹的底端

作者: 冷雨夜    时间: 2016-11-20 09:27
支持11楼

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 09:30
15251915129 发表于 2016-11-20 09:20
你要改变分模方向,把交口向产品中心移动至加个螺纹的底端

这就是大工程了。其实产品放横的开模更好

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 09:34
15251915129 发表于 2016-11-20 09:20
你要改变分模方向,把交口向产品中心移动至加个螺纹的底端

而且模具部哪怕是要这样开前模如果改成镶件排气也会好很多

作者: 1057936749    时间: 2016-11-20 09:45
看看这个产品,也许能对你有启发

作者: 1057936749    时间: 2016-11-20 09:48
力劲280.400都能生产

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 09:50
1057936749 发表于 2016-11-20 09:48
力劲280.400都能生产

力劲160

作者: 尉毅立    时间: 2016-11-20 09:50
左右排气 直冲中间 怎么没有排气 最后的排气主要在中间 看看能不能中间加排气

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 09:51
1057936749 发表于 2016-11-20 09:45
看看这个产品,也许能对你有启发

发图片出来看下

作者: 嘟嘟    时间: 2016-11-20 09:56
这产品内外都要加工过,建议还是卧式开模,

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 10:00
嘟嘟 发表于 2016-11-20 09:56
这产品内外都要加工过,建议还是卧式开模,

模具都已经开出来了,现在只有在现有的基础上想办法了,而且还有一套只是短一点的

作者: 提高工艺出品率    时间: 2016-11-20 10:03
中间孔要做成型芯,利用型芯和顶杆排气。
作者: 提高工艺出品率    时间: 2016-11-20 10:08
174504639 发表于 2016-11-20 10:00
模具都已经开出来了,现在只有在现有的基础上想办法了,而且还有一套只是短一点的
...

在现有基础上修改的话:1、增加溢流排气,注意溢流口位置与浇口进料方向;2、浇口厚度增加;3、中间孔增加顶杆。

作者: 8808    时间: 2016-11-20 11:31
中间在一个料包

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 11:40
8808 发表于 2016-11-20 11:31
中间在一个料包

早就建议过,模具部不给加

作者: 王增运    时间: 2016-11-20 11:49
174504639 发表于 2016-11-19 23:56
收敛?我还想建议模具部改成扇形呢

是收敛好点,腔深

作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-20 12:35
料桶太大了,40可能都大。进浇不是特别好但也没有到不可调的地方。再调调。

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 12:57
大家认为改成这样的进料方式怎么样?




作者: 174504639    时间: 2016-11-20 16:09
1057936749 发表于 2016-11-20 09:45
看看这个产品,也许能对你有启发

发图出来分享一下

作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-20 18:34
174504639 发表于 2016-11-20 12:57
大家认为改成这样的进料方式怎么样?

是不是太宽了?

作者: 174504639    时间: 2016-11-20 18:41
caozhaoyang1983 发表于 2016-11-20 18:34
是不是太宽了?

不知道哦,最后两图是我以前在苏州的厂两套比较成熟的模具。这套模具调机上拿它没办法了,我算了下充填率才百分之十九。

作者: 建贵甘    时间: 2016-11-20 20:28
鹰嘴搭接进浇

作者: 二当家    时间: 2016-11-20 22:02
这付模具这样开成品不高的

作者: 潘仔    时间: 2016-11-20 22:09
内芯加厚进料地方,再加厚入料lmm,后机加内孔!

作者: 潘仔    时间: 2016-11-20 22:25
支持鹰咀入料进浇。

作者: jgh277    时间: 2016-11-21 15:18
14楼方案最佳,分分钟搞定。





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