中铸大学

标题: 水纹身重,压不亮。求分析改模方法 [打印本页]

作者: 东莞星舟    时间: 2017-1-4 23:24
标题: 水纹身重,压不亮。求分析改模方法
水纹身重,压不是亮。求分析改模方法




作者: 我想对方    时间: 2017-1-5 04:26
这个太好做了

作者: 模具胡    时间: 2017-1-5 04:43
四个分绕道太薄,进料改为旋转方向更好。

作者: 东莞星舟    时间: 2017-1-5 07:16
现在进料流道是7mm厚。需要改多大多厚?请支教!

作者: 提高工艺出品率    时间: 2017-1-5 08:20
浇口开得不好。
作者: llz541llz541    时间: 2017-1-5 09:42
渣包加大,圈圈里面可以加渣包

作者: 懿予    时间: 2017-1-5 09:58
把模温提起来,浇口流量再大一点,尾部设置渣包
作者: lin6152566    时间: 2017-1-5 10:00
模具温度不够,铝温控制好,排气不好

作者: 王锦鹏    时间: 2017-1-5 10:31
从中间打桥

作者: 元兴77    时间: 2017-1-5 14:14
溢流井太薄了,加厚

作者: 东莞星舟    时间: 2017-1-5 14:23
元兴77 发表于 2017-1-5 14:14
溢流井太薄了,加厚

好的。谢谢。

作者: 朱建清    时间: 2017-1-5 15:45
只看到排渣,没看到排气,想办法把气排出来。

作者: 君临臣下    时间: 2017-1-5 16:02
同意楼上说加大渣包的

作者: 铸造的哥    时间: 2017-1-5 19:57
走浇错误啊。舍近求远。

作者: 铸造的哥    时间: 2017-1-5 19:59
圆环进浇口多少也要做点分流吧。现进浇求远,对撞,远处哪有力填满?

作者: 赵一明    时间: 2017-1-5 20:44
应该是浇口太薄,流道太窄了,类似情况我遇到过!

作者: 1819552541    时间: 2017-1-5 23:23
浇口改为环形进浇,渣包加大不加深。

作者: 元兴77    时间: 2017-1-6 10:26
人工喷塗还是自动喷塗

作者: 夏日炎炎    时间: 2017-1-6 22:02
渣包后面拉排气。

作者: 夏日炎炎    时间: 2017-1-6 22:03
进料流道加厚会有沙孔的。

作者: 潘雅庆    时间: 2017-1-6 23:23
压射行程缩短,二快加快

作者: 715225037    时间: 2017-1-7 01:08
第一,模具流道没开好,特别是前面这两个,开的倒流道,排渣,排气也不行,第二可你能你的机器有问题,或者是一速二速没调好!正常来说这模具的流道这样开会有水纹,如果调机调好了但不至于这么严重的水纹

作者: 尉毅立    时间: 2017-1-8 04:31
进料开错了 下面两个压不亮 对吧

作者: ycy    时间: 2017-1-12 18:02
先封闭分型面了,需改下浇口,感觉当初分型有点不妥。

作者: 范昌福    时间: 2017-1-12 18:47
工艺压力够否?二快行程距离呢?产品压力传递达不到,工艺没问题,就是内浇口角度有问题,以前也遇到过。

作者: 15164366727    时间: 2017-1-12 21:52
东莞星舟 发表于 2017-1-5 07:16
现在进料流道是7mm厚。需要改多大多厚?请支教!

这个内浇口有7mm厚吗,看着不像呀

作者: 370958594    时间: 2017-1-13 05:22
这么简单的也拿出来讨论

作者: 根源    时间: 2017-2-6 15:37
加渣泡

作者: 拉门先生    时间: 2017-2-7 23:27
进浇口开发法问题,上面两个方法对,还是太窄了,还有你的排渣我没有看到,下面两个开错了。

作者: 享入菲菲    时间: 2017-2-8 22:31
最关键的是脱模剂成分问题,奎克化学有一款只能聚合物的脱模剂,使用效果很不错,铸件表面无水纹,表面很光亮。

作者: WLy    时间: 2018-10-20 19:57
模具排气不好

作者: 13951642798    时间: 2018-10-20 23:05
模具温度提高,排气要排出去,脱模剂浓度在稀释一下

作者: a343522087    时间: 2018-11-6 09:35
浇排都有问题,参数有没有问题不知道

作者: 黄光勤    时间: 2020-5-12 21:34
进水开长点排渣开大点

作者: zhanglu    时间: 2020-7-27 11:12
东莞星舟 发表于 2017-1-5 07:16
现在进料流道是7mm厚。需要改多大多厚?请支教!

内浇口太厚了

作者: 宋广富    时间: 2022-7-22 19:57
生产当中冷却时间太长,导致模温一直上不来,水适当开小一点,问题可以解决





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